Bonsoir,
Petit retour après plusieurs test en vol ce week-end et après réception ce soir d'une Revo openpiolot acheter sur hobbygaga.
Donc pour les versions banggood
Sur 3 revo différentes, trois comportements différents (à noter que deux revo ont été monté sur un zmr250 V2, esc 20A et moteur emax1806 et une sur un zmr250 V1 esc 20A et moteur DYS) le reste de l'équipement est identique mise à part un émetteur immersion pour le V1, et skyzone pour le V2 de même puissance)
Sur le chassis zmr250V1 firmware 15.09
- Carte banggood sans pas d'utilisation d'oplink.
- Mode Attitude pas eu le temp de tester désoler mais vu le comportement en ins13
- Mode de vol gps ins13 sans magnéto externe (que celui interne).
Vol impeccable,position hold net mais une légère perte d'altitude.(j'ai l'impression que c'est normal qu'il oscille un peu car même phénomène sur le second chassis de test).
Test mode RTB+LANDING (distance environ 800 mètres de la base). Retour sans soucis (bien qu'un peu lent car réglage de base) et atterrissage nikel à 2 mètre de base avec coupure automatique des moteurs quand il touche le sol.
Conclusion: Bref cette carte marche du tonnerre (à testé par contre sur la 16.09 car doute sur RTB ou réglage de base peut-être)
Sur le chassis zmr250V2 firmware 15.09+1075 (plus haut que la 16.09 rc2?)
- carte banggood avec utilisation d'oplink (contrôle et télémétrie)
- Mode de vol gps ins13 avec magnéto externe+ interne (essai aussi soit avec l'un puis l'autre mais résultat identique. Gps fournit avec kit revo de banggood et activation du compass en ajoutant les files correspondant).
Vol impeccable, position hold net sans perte d'altitude. (oscillation très faible (moins qu'un autotune) identique au premier chassis).
Test RTB (sans landing et distance environ 30 mètres). Le quad reviens à la vitesse de l'éclaire moteur à fond il se met au dessus de la base et il oscille énormément on a l'impression qu'il va tomber, les moteurs changent de régime brusquement, il monte il descend sans vraiment se stabiliser. Est ce un réglage en particulier et différent des réglage de base de la 15.09? (2m/s en déplacement par défaut) Ou est ce la beta qui déconne; j'ai aussi des problème d'affichage d'interface, comme pas d information GPS alors qu'il en capte 16 ou 17 mais il me marque pas de gps, le menu failsafe non fonctionnel faut passé par le système (pas gênant quand on a l'habitude). Bref à testé avec une RC3 ou final en 16.09 voir ce qu'il se passera. ca doit pas être bien méchant. Ou alors c'est la carte qui a défaut j'en doute vu comme fonctionne le PH.
On reste sur le même chassis mais on change juste la FC toujours de chez banggood.
Montage complètement identique aucun changement de passage de cable ou autre.
Paramétrages à l'identique sauf les étalonnages (mais même banc d'étalonnage et même manière de procéder).
- Mode Attitude. Le quad drift vers l'avant. Plus je le corrige plus il repart plus fort vers l'avant. Qu'elle que soit les étalonnages ca drift et d'ailleur en vol un peu rapide avec des retournements sur lui même, l'horizon affiche n'importe quoi du genre il tourne à gauche alors qu'il va à droite.
- Mode INS13, je vous fait pas de dessin ca drift aussi
Bref pour moi cette carte à un truc (peut être plus sensible mais même en jouant sur les filtres de gyro ca ne change rien)
P.S: Même problème observé sur une nano revo op officiel.
Reste la dernière restante testé ce soir la fameuse openpiolot toujours sur le chassis V2.
Première remarque dés l'ouverture le nombre de composant sur la carte est beaucoup moindre.
Ce qui confirme ce que Laurent dit, elle respecte le désigne de l'original.
configuration complète mais réglages identiques aux autres cartes.
test rapide en attitude dans ma chambre et que dire. Elle est encore plus stable c'est impressionnant. j'ai presque l'impression de faire un PH en intérieur.
Test des perturbations électromagnétiques avec le mag interne. Et bien après étalonnage de celui-ci, je n'arrive pas à le mettre dans le rouge. Il reste toujours entre vert et orange (sauf si je colle mon tel dessus lol).
Donc même le compass à l'air moins perturbé.
Le baromètre à l'air un peu mieux mais ceux de banggood pour ma part n'ont pas de problème de saut de 30 cm.
Me restera à testé cette carte en RTB et PH avec le même firmware 15.09+R1075 afin de voir si c'est bien le réglage du rtb qui est en cause(firmware) ou la carte tout simplement.
si ca intéresse du monde j'ai possibilité de mettre une vidéo d'un RTB+Landing (enfin la fin) ou je l'attrape directement dans ma main et les moteur se coupe quand je l'attrape
et une autre ou nous avons mis les deux chassis en l'air en ph presque côte à côte.